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重鋼公司5號1200m3高爐高風溫操作實踐

2009-02-25 11:06:03

 
1、引
 
重鋼51200m³,爐役中后期。采用個內燃式風爐提風溫設計溫度為1200,但之一直未達到。2006年之后,通過改造熱風爐煤氣富化及加強槽篩分管理、采用多環(huán)布料等一系列,使用風溫水平逐達到1170多度,大大,地提了經(jīng)濟技術指標。1幾年主要指標情況
 
120042006主要經(jīng)濟技術指標
 
年份
日均產(chǎn)量(t
利用系數(shù)(t/m³·d
焦比(kg/t
煤比(kg/t
CO2利用(%
風溫(°C
富氧率(%
2004
2790
2.325
536
97
18.91
1089
1.14
2005
2922
2.435
539
105
19.40
1099
1.98
2006
2816
2.347
524
95
19.60
1084
1.38
 
2、熱爐改
 
2.1煤氣富化
 
富化煤即通過在爐煤氣中混合高熱值的爐煤氣或焦爐,達到提高煤氣化學熱,提高熱風溫度的重鋼5爐原來的焦爐煤氣管道較短,加人的爐煤氣混不均勻后將管道加長,并增,使焦爐煤氣盡可能的混均勻,煤氣質量大幅提高改善熱風爐的燒爐狀況。
 
2.2
因換熱器部分堵塞,助燃氣大部分從煙巷排出,損失熱量。后將直徑三米的煙巷用鋼板遮1/2,使助燃氣強行通過換熱器,減少空氣熱量損失進一步提高換熱器溫度。
 
2.3提高廢氣溫度
 
重鋼5號高爐采用了熱風爐煙氣余熱收預熱助燃空氣煤氣高爐熱風排放煙氣數(shù)量大,將其熱效率收的熱量提高風溫。提高風溫,決定將5號高爐熱風爐的廢氣溫度由從前的350度提高到380,這樣就間接提高風溫。1為廢氣溫度提高前后拱頂溫度極值情
 
 
 
2.4提高拱頂溫度到設計值
 
5號高爐自開爐,安全起見,拱頂溫度直沒有達到設計改造之后,根據(jù)耐火材料的,將拱頂?shù)目刂茰囟忍岣叩皆O計值1號爐4由過去的1350度提高到1400,23號爐由1300度提高到1350,為風溫的提高提供條件
 
2.5優(yōu)化燒爐方案
 
加強職工責任,優(yōu)化燒爐采取佳燒爐方案最大的煤氣量、最小的空氣過剩系數(shù)配合進行燃燒使在最短的時內達到規(guī)定拱頂。之后,定煤氣量,適當增大氣過剩系數(shù),持燃燒到終結。
 
3、高爐操作方面
 
3.1加強理改善原材料粒度
 
1)要求槽下操作工每班理焦碳燒結礦篩板,調節(jié)閘門,控制給料機排料速度,利于5mm下的末子,提高篩分效果;
 
2)對槽設備進行改造,增加給料機調節(jié)排料速度,促進篩盡末子;
 
3適當調整孔度,由原來的8mm調整到現(xiàn)在的5mm,有利篩分效果,篩損。
 
3.2查看料條件,及時調節(jié)
 
由于重鋼原材料應緊張量穩(wěn)定性在定程度不能保證。每個輪班長接班必須下查原料情況,做到中有數(shù),及時調節(jié)減少爐況波動焦碳水分波動大時,及時補足焦碳,穩(wěn)定熱,減少爐溫波
 
3.3調整布料方式,穩(wěn)高爐順行
 
布料矩陣對煤氣利用的提有很重。爐為無料鐘旋轉溜槽的布料方式,但之前多環(huán)布直不,仍采用單環(huán)布料方式。單環(huán)布料,多環(huán)布料調劑煤氣分布更,煤氣分布,一般通過改變邊緣或中的礦或焦的環(huán)數(shù)即可實現(xiàn)不必改變所有環(huán),準確也容易判斷。重鋼由原料粒級總偏小,粒級差大環(huán)布料容易產(chǎn)生偏析,爐內氣流不穩(wěn)料柱透氣性差順行不穩(wěn)。
 
2為五高多環(huán)布料后的十字測溫和氣分布圖。
 
 
 
3.4強爐內操作管步提高風溫使用
 
重鋼5號高爐之前由產(chǎn)量壓力大,保證輪班跑足料批常常通過采用撤風溫來改善壓量關系,熱量主通過煤粉和焦炭補充。,長時間5號高爐的焦比一直居高不,大量風溫被白白浪費產(chǎn)成本也高其他高。為此操作方針下調整:
 
1)通過調整布料角度改善壓量關系,為提高風創(chuàng)造條件
 
2)初期適當降低噴煤量,未燃煤粉透氣性壓量關系的影響隨著風溫提高,理論燃燒溫度提到一定程度再適當增加噴
 
3)實行定溫調煤,將風溫用盡。
 
4)將熱風壓力由從前260Kpa270Kpa,頂壓控制在140Kpa158Kpa。
 
5)適風速,進一放中,壓量
 
6)根據(jù)爐況及風溫使用情況逐步降低。
 
4、效
 
通過一段時間的調整,5爐風溫逐步使了最大水平(1200°C左右),小時平均亦達到了1700°C項指均有的改。2改造2006到改造后2007年各項經(jīng)濟技術指標情況。
 
220062007各項經(jīng)濟技術指標
 
日期
利用系數(shù)t/·d
焦比kg/t
煤比kg/t
風溫°C
冶煉強度t/·d
一級品率%
[Si]%
[S]%
休風率%
富氧率%
綜合煤氣(CO2%
入爐品位%
2006
2.347
524
95
1084
1.258
56.89
0.50
0.030
2.37
1.38
19.60
56.18
2007.1
2.425
529
109
1110
1.285
53.66
0.49
0.031
0.20
1.72
19.50
55.30
2007.2
2.474
516
111
1110
1.275
53.74
0.45
0.032
0.00
1.40
19.52
54.80
2007.3
2.475
522
105
1121
1.298
28.96
0.44
0.031
0.00
1.44
19.40
54.91
2007.4
2.426
524
119
1109
1.277
56.78
0.46
0.031
0.48
1.57
19.46
55.18
2007.5
2.421
524
121
1134
1.295
66.40
0.49
0.028
2.00
1.43
19.65
55.10
2007.6
2.365
525
122
1130
1.284
59.28
0.47
0.027
3.33
1.16
19.27
55.11
2007.7
2.425
527
123
1155
1.294
72.11
0.47
0.027
1.23
1.68
19.80
55.08
2007.8
2.460
522
126
1154
1.288
79.46
0.49
0.025
0.25
0.99
20.14
55.45
2007.9
2.330
515
116
1150
1.265
61.22
0.52
0.030
5.07
1.21
20.03
55.44
2007.10
2.475
516
116
1170
1.276
71.65
0.51
0.027
0.00
1.11
20.96
55.02
2007.11
2.465
518
120
1169
1.279
52.74
0.48
0.030
0.12
1.14
20.98
56.96
 
4.1、煤比提
 
熱風溫低焦和強化爐冶煉的重要措施之一對提高噴煤量和燃燒效創(chuàng)造條件。重鋼5爐通過采取上一系列措施使風溫平均水平提高到目前的1170左右,提高前的120kg/t(見圖3。
 
 
 
4.2風速提高
 
風速的的是活躍中,創(chuàng)造合理的送風制度。爐況穩(wěn)定順行的前提,將熱風壓力的限由260Kpa提高到270Kpa,進一步開放,壓量關系改善,為料面較為平坦的多環(huán)布料創(chuàng)造條件。
 
4.3煤氣利用提高降低
 
隨著風溫使的提高多環(huán)布料的實施,5號高爐煤氣利用從前的19.5%左右提高到21.0%也由2006年的530Kg/t左右降低到了目前的515Kg/t左右(4)。
 
 
 
5、結語
 
重鋼5爐通過對熱風爐的改造爐操作制度的調風溫使用水平大大提高,浪費,冶煉成本。同時通過采取措施使爐況有了較大的改善,在入爐品位下降的條件下,各項經(jīng)濟技術指標仍然有較大提高。
 
TNC編輯部整理
 

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